大连某汽车零部件生产企业,是集零部件研发、减震密封、汽车底盘悬架、金属部件设计、生产、销售为一体的高新技术型企业。
客户几十台高精密的加工中心设备,需要压缩空气才能实现多种工作、包括将油输送到主轴承、启动换刀机构及吹屑、清扫污染物等。越是精密的制造工艺,对压缩空气质量要求越高,对压缩空气的含水量品质也越苛刻。
为了确保加工中心免受液态水侵蚀,客户在历年中采取了各样措施、效果差强人意、主轴及阀体元件受液态水腐蚀情况逐年增加,其维修成本居高不下。
因液态水问题,得不到充分润滑的加工中心主轴磨损严重,加工中心多台故障、其维修成本平均7-8万/台,还影响产品质量、影响生产进度、更影响企业效益。
过程与阶段
第一阶段:
接触客户是2018年的夏季,客户找到我们来解决压缩空气含水问题,勘察现场发现。
1. 起初一台空压机配备一台冷干机,后期气量不足,新增空压机,干燥机未增加,干燥能力变差。
2. 高温季节冷干机入口温度过高,入口温度55℃时,干燥机高温跳机。
我们给出方案是在空压站更换处理量合适的FRIULAIR干燥机,耐受环境温度50°C,入口温度70°C,并且根据空压站最高温最恶劣的工况进行修正,保证干燥机处理后压力露点3℃以下。
方案价格给出后,客户认为价格太高了,上层领导不答应,客户经过多方询价,最终客户采用我司方案中同等流量其他品牌干燥机。改造干燥后用气终端液态水也少了很多,但未彻底解决。时间到了秋季温度逐渐下降,改造计划就此结束。
第二阶段:
时隔两年,客户公司新增高精密加工设备,用气质量要求逐渐提高,客户意识到压缩空气质量问题,为保障压缩空气干燥。客户决定把每台加工中心前端放一台小型干燥机进行干燥。
客户本以为干燥的很好,一直就这样使用中,但到了2022年年底,其中两台五轴加工中心发现故障,在检查维修设备过程中发现主轴内有大量液态水,加工中心厂家维修人员称此原因是由压缩空气冷凝水造成的,此次维修成本高达10万多元。之后客户还尝试了在用气末端加装三通,目的是手动将液态水排出。同时采取储气罐排水间隔时间缩短等各种手段,但最终效果甚微。
经过本次事故,高额维修后,2023年2月份客户提高产能,再次购买了数台几百万价值的五轴加工设备。客户决定在新加工设备调试之前必须把压缩空气冷凝水处理掉,有了上次事件,设备部相关人员开始认真思考、选择干燥机。
第三阶段:
2023年3月份客户再次找到我们,告知为了确保加工中心免受液态水侵蚀,过去几年中采取了各样措施,但是主轴及阀体元件受液态水腐蚀情况逐年增加,其维修成本大幅增高、在解决压缩空气有液态水的斗争中甚为苦恼,没有信心,不知道能不能解决这个老大难问题。
为彻底的、高质量的解决压缩空气含液态水问题,寻找到“富瑞”,愿意与富瑞合作-迎难而上!
富瑞通过技术监测和系统排查后,发现问题出在压缩空气后处理设备源头,原有后处理设备属于无效状态、既无处理能力又高能耗、液态水未经有效处理直接进入生产车间用气端。即使设备前端增加了二级处理也没办法彻底杜绝液态水含量问题,彻底解决液态水唯有从源头下手才可无后顾之忧。
在经过与客户技术沟通以及客户对富瑞多年观察,品质了解,广泛的行业应用案例参考后,由富瑞提供现状分析及解决方案如下:
客户对此解决方案满意,唯一担心是设备达不到预期效果,失望。客户担忧是可以理解的、历经多年屡次整改无效,这种期待和失望的落差让客户看不到信心。
但客户对富瑞的专业性是赞许的,愿意再尝试一次。
2023年3月客户决定,考虑生产安全性,考虑加工中心维修成本,考虑干燥机设备生命周期成本,选择富瑞高品质冷干机。
客户现场安装了富瑞两台ACT300T冷冻式干燥机、自安装运行以来干燥除水效果发生根本性质的变化。压缩空气实测露点1.7℃,管路后端多点监测,富瑞干燥机同样交出完美答卷。客户从此告别压缩空气液态水,用气品质从此无忧。
经过夏季数月运行,加工中心再无液态水侵入,客户对富瑞干燥机运行效果非常满意。一举打消前期顾虑和担心,对压缩空气干燥机设备重建信心,评价说:行业里还是有好用的设备呀。
现场安装图片
实测压力露点
客户的信赖是对富瑞品质的认可。彻底解决客户压缩空气质量的困扰是富瑞的信心所在!